[1]王 璐,杨胜来,孟 展,等.高凝油油藏气水交替驱提高采收率参数优化[J].复杂油气藏,2016,(03):55.[doi:10.16181/j.cnki.fzyqc.2016.03.012]
 Wang Lu,Yang Shenglai,Meng Zhan,et al.Parameter optimization of WAG flooding for improving oil recovery of high pour-point oil reservoir[J].Complex Hydrocarbon Reservoirs,2016,(03):55.[doi:10.16181/j.cnki.fzyqc.2016.03.012]
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高凝油油藏气水交替驱提高采收率参数优化
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《复杂油气藏》[ISSN:1674-4667/CN:31-2019/TQ]

卷:
期数:
2016年03期
页码:
55
栏目:
油气开发
出版日期:
2016-09-25

文章信息/Info

Title:
Parameter optimization of WAG flooding for improving oil recovery of high pour-point oil reservoir
作者:
王 璐杨胜来孟 展陈彦昭韩 伟李 滢
中国石油大学(北京)石油工程教育部重点实验室,北京 102249
Author(s):
Wang LuYang ShenglaiMeng ZhanChen YanzhaoHan WeiLi Ying
LMOE key Laboratory of Petroleum Engineering,China University of Petroleum,Beijing 102249,China
关键词:
高凝油油藏 气水交替 参数优化 采收率 数值模拟
Keywords:
high pour-point oil reservoir WAG parameter optimization recovery ratio numerical simulation
分类号:
TE345
DOI:
10.16181/j.cnki.fzyqc.2016.03.012
文献标志码:
A
摘要:
通过开展室内物理模拟实验,验证了高凝油油藏气水交替驱提高采收率的可行性,得到了岩心尺度下的最优化参数,采出程度较纯水驱时提高19.83%。在物模研究的基础上,利用实验岩心和流体参数、含气活油相渗曲线建立数值模型,分别研究注采井网、注采井距、段塞尺寸、气水体积比、注入时机、注入周期各参数对采收率的影响。研究结果表明:当采用五点系统、300 m井距、0.2PV段塞尺寸、1:2气水体积比、含水率60%时转注、连续注入9个周期为最佳方案,可以保证在较低的注气成本下获得较高的采收率,对以后该类油藏的气水交替驱开发具有理论指导意义。
Abstract:
Physical simulation experiments were carried out to verify the feasibility of water alternating gas(WAG)flooding for improving oil recovery of high pour-point oil reservoir.And then optimal parameters on core scale were obtained.The increased recovery of WAG is 19.83% higher than that of waterflooding.Based on the physical simulation research,the numerical simulation model was established according to parameters of core and fluid,and relative permeability curve of live oil.And then it was carried out the effect of well pattern,well spacing,slug size,gas water volume ratio,injection timing,and injection cycle on oil recovery rate.The results showed that the preferred plan includes five-spot well pattern,300 m well spacing,0.2 PV slug size,1:2 gas water volume ratio,injection timing at 60% water cut,continuous injection of nine cycles,which guarantee higher oil recovery ratio under the condition of low gas injection cost.Thus this has guiding significance to WAG flooding for this kind of reservoir.

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备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2016-03-03; 改回日期:2016-05-30。
作者简介:王璐(1991—),在读博士研究生,主要从事油气田开发理论与系统工程方面的研究,电话:18511908264,E-mail:wlhmhxydh@163.com。
基金项目::国家科技重大专项“大型油气田及煤层气开发”资助课题“苏丹3/7 区高凝油油藏高效开发技术”(2011ZX05032-002)。
更新日期/Last Update: 2016-09-30